进水腔下部推力密封块部位的密封原来采用单道O型环密封。为了增加密封的可靠性,我们在原密封环槽的下部约6mm处,用车床加工出一道相同的密封环槽,然后装入相同型号的O型密封圈后再进行装配。这样,将单环密封变为双环密封,大大提高了进水腔密封的有效性和可靠性。
为了有效消除推力密封块与进水腔之间的配合间隙,我们对进水腔的磨损部位进行了适当的尺寸修复,即在装配推力密封块之前,先用清洗剂对进水腔内壁磨损较严重区域除垢,然后用修补剂均匀涂抹约1.5mm厚度,随后在60~80℃的温度下固化24h,Z后人工用420#砂纸边打磨边测量,直至腔体尺寸和公差配合等符合规定要求。另外,清洗、装配、试车(推力密封块磨损部分也可按此方法修复)。
高压清洗机在运行的过程中如果出现异常的尖叫声,大部分原因是由于电机轴承缺油导致的。这时我们只要在电机的注油孔注入普通黄油就可以解决,这种情况发生的不多。我们在高压清洗机定期检修维护时给予补充就可以了。高压清洗机在运行的过程中有一定的工作压力但是调不到设备的额定压力。首先要判断高压喷嘴的孔径是否匹配。如更换高压喷嘴后压力仍然上不去,这时需要查看调压阀是否调到位了,如果在排除这两种情况下故障依旧,这说明泵内密封组件(水封)损坏或者是活塞损坏。
用束状强力射流进行清洗作业时,喷头与被清洗面的距离不宜太近,以免因压力过高而导致被清洗物体损坏。清洗易损表面时应由远及近,并仔细观查其变化。当间歇时间过长时(超过十分钟),应关闭电源开关,打开喷阀,使喷水管及喷等处于无压力的状态,以免卸荷时水流在泵体内循环产生的热量损坏泵内机件。清洗泵出厂时工作压力已调好为6Mpa,用户不应随意将压力调高,避免清洗机因工作状态改变爱到损害。如发现压力不足,可按后面的第十项故障分析和排除进行操作。